生间隙,会对产品的性能产生很大的影响,会导致产品性能不达标(报废)。
为了排除我的疑虑,我向总经理汇报了该情况且申请到从成品库内随机抽3台,发外检测机构做性能测试,总经理批准了。随后我到成品库内随机抽了三台发外测试了,测试时间需要1周,在1周内,我边等测试结果边向先前制作人员了解当时的制作工艺及其他情况,发现当时制作人员属于随性操作,质量部门也未按要求检验,前道的不合格品全部流入后道总装,在最终检验时以目前的检验手法及器具无法检验内部配合情况,因此检验人员持默认内部合格态度,判定合格入库,完全处于失控状态,鉴于此情况,我更加担心先前的疑虑,一切等测试结果出来了再定夺。果不其然,1周后测试结果出来了,性能指数连要求的一半都未达到,如果此批产品发往比利时装机,带来的后果不堪设想,不仅赔付此批产品的款额,而且还得赔偿额外的附加款项,极有可能会丢失该客户,先前的开发成本全成泡影。
此时,高层领导都已知晓此事,他们采取的首要措施就是寻找责任归属,先前的PM-Steven立刻走到了风口浪尖,迫于压力,在2011年12月中旬辞职。2012年1月,为了把问题留在内部解决,切不可把该情况让比利时客户知道,但是发货近在眼前,所有的压力全部在我身上,此批产品若全做报废,重新制作的话时间上已不允许,高层意思是报废金额太高,得想尽办法把此批产品的大零部件挽救过来,只允许报废产品上的较小零件,那就意味着全部返工,返工的难度比重新制作的难度要高很多,因此我向总经理申请成立专案小组。
三、实施方案
2012年2月,我安排了专案小组人员的工作,大家分头行动,因为公司目前的设备限制,无法加工此高精度的产品,我与Jenna在周边寻找可以加工此产品的CNC供应商,在2月份的第二周找到了一家合适的(之前已经试过两家CNC供应商,试验效果不理想),起先拿了一台过来试验了下,在试验时与供应商探讨加工工艺,加工完成后,检测结果理想,随后我再拿了10台去试验,不管从时间上还是进度上,结果都令我们满意,只是加工价格报价太高,但因时间紧迫,权衡后接受了该价格,剩余的185台全部加工完成,历时2个月(返修活加工难度高,时间慢)加工费达到20W,对于此项目无疑又是雪上加霜。而且把产品上的较小零件全部报废,重新制作了,两个零件可以同时进行,因此在进度上不产生冲突。销售人员跟客户采取迂回拖延战术,为我们的返工工作争取了大量时间,通过大家的共同努力,终于在5月中旬,把所有的返工产品全部返修完成。
在返工制作期间,为了保证此次不再出问题,我把按新工艺首先返工制作的3台发外做性能测试,结果符合要求。为后续产品返工提供了保证,也验证了重新开发的制作工艺。
四、项目收尾
2012年5月中旬,客户为了见证上次验货时提出的问题是否已解决,因此决定再次来现场验货及见证解决方案,一切进行的很顺利,该批产品正常出货。我搜集了之前返工开发时的项目文件及记录,与高层及部门负责人召开了项目总结会议。
项目宣布正式完成,把项目资料全部转交各个部门负责人,指导后续的批量制作,因公司内部的加工设备老化,高层批准了添置高精度的CNC(100w)用于加工该产品,降低制作成本。
此次项目的失败教训是惨痛的,最后清算时,约估直接损失金额达到了65W之多(不算先前及这次返工的待摊费用),也就是说此批产品属于亏本销售,唯一庆幸的是我们维系了客户,也为以后该产品的正常制作指明了方向。
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